竹溪瑞城有限公司实行满负荷工作法月创效益3万元

2026-05-29

竹溪瑞城水泥有限公司在转型为水泥粉磨站后,坚持向管理要效益,全面推行"满负荷工作法"。做到人尽其用,经过两个月的运行实践,每月可为公司创造经济效益3万元,走出了一条提质增效的新路径。

一、主要做法。从20264月开始,公司结合生产销售实际,围绕"人员、设备、时间、流程"四个维度构建全链条满负荷运行体系,主要采取项措施:

(一)优化排班模式,释放人力潜能 将原有"两倒"调整为"白班+弹性补位"机制,根据水泥滞销的实际情况,原则上夜班水泥磨不开机,三班倒人员统一上白班,一个班负责水泥磨生产,一个班负责混合材及熟料、石膏进料,一个班负责破碎倒运黑页岩,机修工负责循环水池补水、抽水,基层管理人员轮流散装水泥放料。明确岗位职责与操作标准,实现全员"一专多能"同时配套实施绩效激励政策,充分调动员工积极性。

(二)强化设备运维,保障连续生产 建立"预防性维护+快速抢修"双机制,将设备日常维护时间调整生产间隙,每周利用库满停机时段集中开展深度维保同时建立设备运行数据台账,对关键参数实时监测,提前预判故障风险。基本实现"停机即维护、开机即生产"。

(三)优化生产调度,压缩空转损耗 实行客户需求前置研判机制,提前2天梳理客户需求,合理安排不同水泥强度等级的生产顺序,减少改换品种洗磨切换次数同时优化装车调度流程,8:00装车为7:00装车,实现"包装-装车-发运"无缝衔接,解决了包装线等车、设备空转的问题减少了损耗

二、结果成效经过两个月的运行,据逐步估算,满负荷工作法的实施达到预期效果,主要体现在以下个方面:

一)现有人员替代壹诺公司人员轮换到大破破碎黑页岩及混合材、石膏进料每月节约工资成本1.95万元。

(二)每天轮流抽人到熟料棚进熟料,每月节约工资成本约0.35万元。

(三)基层管理人员轮流到包装散装水泥放料,每月节约工资成本约0.40万元。

(四)机修工轮流到循环水池抽水、补水,每月节约工资成本约0.35万元。

三、经验启示。满负荷工作法的成功实践证明,企业生产环节的效益潜力依然巨大,关键在于敢于打破固有模式,向精细化管理要效益坚持问题导向,精准识别生产过程的关键环节,对症下药,坚持系统思维,从人员、设备、流程、激励多维度配套尝试充分调动全员参与的积极性。  

                 (竹溪瑞城:潘世成)

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